LINDARC監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的核心部分是新研制的SDL2**管激光器。其工作原理與單線光譜儀的分析過程相似。此激光器受溫度控制,在相應(yīng)溫度下發(fā)射紅外線光束。在這樣惡劣條件下進(jìn)行連續(xù)、可靠的在線檢測(cè)是很難的,幾乎是不可能的。但此激光監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能根據(jù)工作環(huán)境自動(dòng)微調(diào)。
由于馬利昂鋼鐵廠電爐排煙系統(tǒng)的存在,激光監(jiān)測(cè)技術(shù)的開發(fā)一度受阻。紅外線光束從電爐所排煙氣中穿過后,被一接受及處理裝置所吸收,因而可由電子系統(tǒng)計(jì)算出煙氣中的CO及O2含量。箱式電爐自動(dòng)控制系統(tǒng)根據(jù)激光監(jiān)測(cè)得到的連續(xù)的CO及O2含量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)調(diào)整電爐煙氣二次燃燒所需的氧氣流量。
馬利昂鋼廠采用激光監(jiān)測(cè)后,管式爐利用率提高10~15%。將穿過箱式爐煙氣后的激光強(qiáng)度與基準(zhǔn)值進(jìn)行對(duì)比。電爐煙氣成分變化控制電爐煉鋼過程是現(xiàn)代電爐生產(chǎn)工藝發(fā)展的新成果。電爐煉鋼行業(yè)向著“精確電爐煉鋼”邁出的重要一步。當(dāng)激光頻率與被測(cè)氣體試樣諧振頻率相等時(shí)分子開始振蕩并吸收激光能。
LINDARC的實(shí)際應(yīng)用還證明它還有一些其它優(yōu)點(diǎn),例如電爐總利用率有所提高,爐子維修作業(yè)及開支大大減少。電爐冶煉溫度很高,煙氣粉塵含量也很高,往爐里裝廢鋼時(shí)很等閑發(fā)生爆炸事故。這時(shí)發(fā)生的過程與水分子吸收輻射時(shí)的微波現(xiàn)象相似。管式電爐調(diào)整原則是:保證在熔體上方有利部位進(jìn)行煙氣的二次燃燒,使熱只到達(dá)熔體上,而不致?lián)p及爐頂及爐墻內(nèi)襯耐火材料。
檢出電爐煙氣中CO及O2含量,精確控制電爐操作,可進(jìn)一步降耗及增產(chǎn)。結(jié)合激光監(jiān)測(cè)對(duì)排煙系統(tǒng)作了改進(jìn),才得以在電爐鋼廠這一**難檢測(cè)點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)在線、連續(xù)、可靠的煙氣成分檢測(cè)。原來一天當(dāng)中要進(jìn)行2~3小時(shí)的維護(hù),而現(xiàn)在一個(gè)月才需1~2小時(shí)的維護(hù)。
系統(tǒng)借助激光在線監(jiān)測(cè)電爐所排煙氣化學(xué)成分,實(shí)施更精確的控制,保證爐子始終處于**佳運(yùn)行狀態(tài),實(shí)現(xiàn)**大可能的增產(chǎn)及降耗,尤其可實(shí)現(xiàn)爐襯耐火材料的**輕磨蝕。管式爐為此德國(guó)林德公司氣體工藝開發(fā)部與德國(guó)馬利昂鋼鐵廠合作,開發(fā)出名為“LINDARC”的電爐煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。